重介浅槽分选机源头厂家在生产过程中降低成本,可从优化工艺设计、加强设备维护、改进介质回收系统、提升管理效率四个核心方向入手,具体措施及效果如下:
一、优化工艺设计,减少无效损耗
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选前脱泥工艺
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原理:原煤中细泥含量高易导致介质系统压力增大,磁选机处理能力不足时会造成介质流失(跑介)。
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措施:在入选前通过脱泥筛脱除大部分细泥,减少细粒介质进入系统。例如,采用*弛张筛将脱粉粒度降至3mm,筛分效率达85%,既降低介质消耗,又减轻煤泥水系统负荷。
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效果:内蒙古某矿通过此工艺,将重介浅槽分选下限从13mm降至8mm,减少末煤重介旋流器入选量,年节省介质成本超10万元。
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合理设置筛孔尺寸
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问题:脱泥筛筛孔过小(如3mm)会将3-13mm物料送入浅槽,增加分选难度;筛孔过大则细泥脱除不彻底。
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措施:筛孔尺寸与重介浅槽分选下限一致(如13mm),或采用干式+湿式分级筛分合并作业,简化流程。
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效果:某选煤厂合并环节后,减少末精煤离心脱水机使用,厂房高度降低20%,投资节省15%。
二、加强设备维护,延长使用寿命
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关键部件优化
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案例:中煤第七十二工程有限公司研发可拆卸聚氨酯块滑道,金属主体与聚氨酯块通过螺栓连接,磨损后仅需更换聚氨酯块,成本降低40%;内置磨损检测组件,检修效率提升50%。
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效果:某厂应用后,滑道更换周期从3个月延长至1年,年维护成本减少8万元。
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动态检查与密封防护
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措施:定期紧固浅槽底板及滑道螺丝,焊补漏料管道;在脱介筛入料口安装防溅料升降式密封罩,防止介质飞溅。
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效果:某厂通过此措施,年回收介质粉12吨,直接节省成本3.6万元。
三、改进介质回收系统,提高利用率
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磁选机升级
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措施:在高密度区安装双滚筒磁选机,分开处理矸石与中精煤稀阶段,减少介质流失。
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效果:某厂升级后,介质回收率提高至98%,年节省介质采购成本20万元。
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分流与喷水控制
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措施:根据原煤性质调整分流量,控制悬浮液中煤泥含量;优化脱介筛喷水管,保证喷水压力达标的同时减少用量。
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效果:某厂通过此措施,介耗从1.2kg/t降至0.8kg/t,年节省介质成本15万元。
四、提升管理效率,降低隐性成本
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远程控制与自动化
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案例:某厂通过自制刮板和远程控制系统,实现介质密度稳定运行,减少人工调节频次。
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效果:年节省人工成本5万元,同时避免因密度波动导致的分选效率下降。
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小改小革与技术创新
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案例:朱家峁煤矿洗煤厂通过加装分煤板优化入料分布,使链条和刮板寿命提升25%,年节约采购成本4.8万元。
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启示:鼓励员工提出“金点子”,通过低成本改造解决生产痛点。
五、综合案例:内蒙古塔然高勒矿区选煤厂
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背景:设计生产能力6.00Mt/a,入选煤以不黏煤为主。
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改进措施:
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利用*弛张筛进行8mm分级筛分,将重介浅槽分选下限降至8mm;
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末煤暂不分选,仅预留分选场地;
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煤泥采用隔膜压滤机回收。
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效果:
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减少末煤重介旋流器入选量,年节省设备运行成本30万元;
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简化工艺流程,厂房体积缩小15%,投资节省500万元。